清洁用水 “斤斤计较”
初秋的暑热未消,笔者走进伊力特实业股份有限公司酒二厂,该厂副厂长李强告诉笔者:“夏季每班每天用水控制在7立方米之内,节奖超罚。大部分班组实际用水在5—6立方米,个别班组有超标现象。实施节水制度之前,外来施工人员到酿酒工房提一两桶水保养地坪,班长不会吭气,现在若有别的班组前来要水,员工都要斤斤计较,就怕用水超标。”
在员工中树立节约用水的意识,是伊力特实业股份有限公司酒二厂实施节能减排,创建资源节约型企业的一个缩影。
“‘环境保护’是我国的一项基本国策,具体到企业,就是全员节能、科技降耗、循环利用,让能耗‘老虎’节食瘦身。2007年和今年上半年我厂累计节约资金272.3万元。”酒二厂书记涂庆丰说。
摸清家底 全员参与
伊力特实业股份有限公司酒二厂是该公司4个酿酒厂中建厂较早的分厂之一,1988年建成投产,部分汽水管道老化。从2007年底开始,该厂组织专业人员对企业用能、用水和排污状况进行调研,摸清“家底”。根据调查结果,确立“先管理后治理,节能、节水、减排并举”的工作思路。
首先加强用水管道的日常维护和管理,严禁跑冒滴漏,杜绝长流水,养成随手关闭阀门或水龙头的习惯。酿酒生产用水计量到班组,每月进行通报,推广节水方法和经验,对用水最少和最多的班组按规定给予奖罚;其次加强用电管理,杜绝长明灯、白昼灯现象;加大节能减排资金的投入和有关节能减排技改的支持力度,做好节能减排技改的宣传、推广和表彰工作;用拖把拖凉床和工作现场,杜绝了残糟及污染物从凉床进入下水道,改底坑凉床为地面凉床,并对打浆用水给予控制,减少循环用水;将循环用水用于浇树和草坪。
技改降耗 挖掘潜能
走进一号酿酒工房,1个长约10米的用竹板排成的呈尖形屋顶状地面凉床首先映入眼帘,热气和着酒香一起升腾。几位酿酒工人在氤氲的凉床前一字排开,正从凉床底部向上翻场摊凉。
车间主任杨春华介绍说:“这就是我们最新引进的地面凉床,全靠人工翻场,员工的劳动强度增加了,每个班次平均延长工作时间1小时左右。由于操作细致,不会再出现残糟掉进下水道的现象,从源头上减少了固形物的排放。每个班次都要对凉床清扫2遍,竹板缝隙间和漏下竹板的糟醅都要彻底清扫后入窖,原来使用底坑凉床时,每班都有20—30kg的糟醅掉入底锅,进入下水道。”
接着,杨春华又给我们算了一笔账,“地面凉床两侧两个引风机功率总计4400瓦,只需分时工作,而底坑凉床1个引风机就7000瓦,并且在翻场时要不停地工作,长期下去,电机和电耗就可节省不少。凉床磨损只需更换竹架板,也可节省费用。”
“这是推广‘两高两低’理念,即应用高技术,达到高效益,来实现低排放、低成本,”李强说,“使用地面凉床,曲醅拌和比较均匀,糟子不易吹干,风的利用率高,引风机工作时间短,并且杂菌污染小;由于不使用搅拌机,糟子不易发粘,骨粒好;此外,配套烫水浆工艺,增加酒体绵甜感。”
继续往工房里面走,只见一排排窖池整齐排列,窖池平整,窖沿干净。杨春华指着刚刚挖出的窖皮泥介绍说:“今年,我们实行窖皮泥新工艺,原来每年更换2次窖皮泥,现在1年只需更换1次窖皮泥,原来一走进工房就会闻到很浓的窖皮泥臭,现在没有一点儿臭味。”说着,他拿起一块黝黑的窖皮泥用手拈碎后让大家嗅,一股泥土特有的香气混着糟醅的淡淡香气在弥漫。
“原来和窖皮泥比较稀,覆盖窖皮泥后,立即盖上塑料布,扎紧四周,容易产生杂菌感染,夏季天热产生霉菌,冬季凉风糟醅发酵不好,现在覆盖窖皮泥后,1周后才轻轻盖上塑料布保水,不产生恶臭,也能大大延长塑料布的使用时间。原来窖皮泥揭起后,带起很多残糟,现在泥糟分离很好。这主要是因为现在和的窖皮泥粘性很好,泥水适当,像我们新疆的拉条子面一样。”
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