就要比正常少进废水;PH值小于6.5时停止进废水;即使进废水原糟水也要调用反应器出水调配PH在6.7以上。PH值控制见表1。 2.3 进料方式 边进水边打循环,提高水力冲击,使水和反应器内污泥搅拌更均匀,有利于充分厌氧发酵。采用间歇式进水,将反应器出水与原糟水混合,控制PH值在5.5-6.0,这样可充分利用原糟水中的有机物,增大进水水力负荷,使厌氧出水甲烷菌与原糟混合更充分,这样既保证了进水处的PH值较接近甲烷菌生长PH值范围,又保证了进水处在低挥发酸状态,同时也稀释了COD,使之达到甲烷菌的利用条件。 3 高温厌氧的条件 经过生产实践探索,对薯干原料生产酒精高温厌氧得到以下工艺参数和条件: 3.1 原糟液最大化进行沉沙、分离,保证反应器及管道通畅,设备、设施正常运行。 3.2 进原糟水采用出水与原水混合均匀后进反应器。 3.3 进水时,用循环泵使反应器内糟水和甲烷菌进行充分混合,不产生死角,使甲烷菌充分发酵,提高厌氧发酵率。 3.4 对反应器取样要有代表性,反应器上、中、下温度,PH值的测试要准确。 3.5 反应器正常运行,进水PH值控制在5.5-6.0,温度控制在61-62℃,冬季63-65℃;培养温度控制在60-61℃,PH值控制在7.0-7.2。 3.6 特别注意PH值低于6.8时少进水,低于6.5时停止进水1-2天,再进少量糟水混合液,PH值调配到5.5-6.0,否则,PH值迅速下降,不易升至范围。 3.7 每天定时排高浓度厌氧污泥去压滤间压滤,这样不仅增加反应器内容积,减少反应器内有机负荷,防止沉淀形成死区,而且在压滤时节约絮凝剂,易于压滤,减轻好氧的负荷。 由于采用最佳高效厌氧工艺处理酒精废水,增大了处理负荷,提高了处理效果,各项理化指标见表2。 4 效益分析 高温厌氧发酵较中温厌氧发酵增加沼气产量10m3/m3,同时,增加10%有机物去除率,如果这部分有机物转入好氧,将多消耗2x104/d氧气,多消耗电8万度/月。因此,采用高温厌氧发酵可以有效降低运行成本。 4.1 沼气代替煤炭燃烧。甲烷发热量39300kj/m3,按1m3沼气折1kg煤计算,以每天1000m3糟水产沼气25000-28000m3,折标煤28吨,折价1.5万元,年产3万吨酒精可省煤410万元。 4.2 高温厌氧减少有机物量进入好氧系统,节省处理费用40万元。 4.3 预计年节约成本费用450万元。 综上所述,采用高温厌氧发酵工艺是真正做到酒糟水的资源开发再利用,起到节能、降耗、减污、增效四赢的目的,具有显著的经济、社会和环境效益,符合我国可持续发展的方针。
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